
1測試方案
連軋機(jī)組減速機(jī)檢修后開始工作中產(chǎn)生較大振動,嚴(yán)重影響軋機(jī)正常工作。我們對減速機(jī)振動來源進(jìn)行了初步分析,如圖1所示,認(rèn)為異常振動可能是由:(1)軋機(jī)產(chǎn)生振動;(2)減速機(jī)的齒輪嚙合和軸承跳動;(3)電動機(jī)和電機(jī)軸上的部件的不平衡質(zhì)量等方面引起的振動。
為了找出故障的原因,對軋機(jī)的軋制力和該傳動系統(tǒng)的振動加速度分別進(jìn)行測試。加速度傳感器的布置,2,9,10測點所布置的傳感器測量地基垂直方向振動;3,4,5,6,7,8測點所布置的傳感器測量橫向振動(H,V向)和軸向振動(A向)。
2有關(guān)參數(shù)
減速機(jī)為二級傳動,電動機(jī)轉(zhuǎn)速為540 r/min(取平均值)。
(1)齒輪箱各軸的傳動頻率與齒輪嚙合頻率如表1所示。
?。?)滾動軸承通過的頻率:一軸軸承為164134Hz,二軸軸承70103Hz,三軸軸承
14132Hz.其計算公式為
f= 1 2 1+ d D cosβNfr(1)
式中,fr為軸承內(nèi)圈旋轉(zhuǎn)頻率即傳動軸頻率,Hz;d滾動體最大直徑,mm;D軸承的節(jié)圈直徑,mm;N滾動體數(shù)目;β圓錐角,一軸11°,二軸16°,三軸15°。
?。?)傳動系統(tǒng)固有頻率計算:傳動系統(tǒng)如圖3所示,傳動系統(tǒng)中,軋件,軋輥和萬向接手左半部分轉(zhuǎn)
微機(jī)計算采用ANSYS軟件,計算出系統(tǒng)固有頻率分別為:一階固有頻率1415450Hz;二階固有頻率3918783Hz;三階固有頻率5910770Hz;四階固有頻率13811717Hz;五階固有頻率15919273Hz;六階固有頻率18516532Hz;七階固有頻率37312430Hz.減速機(jī)三軸橫向彎曲振動固有頻率的估算,按中間作用集中質(zhì)量計算:f=615Hz;按均布質(zhì)量計算:f=913Hz.
3測試信號與分析
311軋機(jī)方面從軋制力信號的自功率譜中可以發(fā)現(xiàn),存在6Hz和237Hz兩個自譜峰。為了搞清楚這兩個譜峰的來源,分別對軋機(jī)空載和軋制過程兩種情況下的測試信號進(jìn)行分析,均發(fā)現(xiàn)了6Hz和237Hz兩個自譜峰。這說明,這兩個譜峰是軋機(jī)垂直方向的固有頻率,在減速機(jī)加速信號中沒有發(fā)現(xiàn)這兩個信號,因此,排除了由軋機(jī)傳來振動的可能性(自譜圖略)。
312減速機(jī),電動機(jī)等振動和加速度信號檢測與分析
對減速機(jī)等進(jìn)行了H,V,A三個方向的多點測量,測點布置,并對各個點的加速度信號進(jìn)行自功率譜分析。下面是幾個典型測點的譜圖(其它譜圖略),即減速機(jī)三軸右軸承(測點7)和二軸左軸承(測點6)的H,V,A三個方向振動信號譜圖。
通過對減速機(jī),電動機(jī)等各測點的信號進(jìn)行自功率譜分析,從自譜圖上可看出,在64Hz,128Hz,192Hz,252Hz,504Hz處有譜峰,而且128Hz,192Hz的信號分別是基頻為64Hz信號的二倍和三倍頻,504Hz是252Hz的二倍頻,因此我們說128Hz,192Hz的信號分別是基頻為64Hz信號的二次諧波和三次諧波;504Hz信號是252Hz信號的二次諧波。在測量的加速度信號當(dāng)中包含著基頻為64Hz和252Hz的兩種復(fù)雜周期信號。由于周期信號的二次以上的諧波的幅值隨著頻率的增加而減小,有的三次諧波甚至二次諧波被噪聲所淹沒。在譜圖中,我們還可以看出64Hz信號的譜峰明顯高于其它譜峰,表明系統(tǒng)存在著64Hz的周期激振力。與前面所計算的激振源的激勵頻率相對照,恰好與減速機(jī)低速級齒輪嚙合頻率(63189Hz)相吻合;加速度信號中包含的252Hz周期信號與減速機(jī)高速級齒輪嚙合頻率(252Hz)相吻合(見表1)。由于252Hz的周期激振力即高速軸齒輪嚙合產(chǎn)生的系統(tǒng)振動低于前者,因此我們懷疑減速機(jī)產(chǎn)生的異常振動主要是由系統(tǒng)中64Hz的周期激振力即低速軸齒輪嚙合所造成。
將譜圖中各測點64Hz周期信號的基頻成分的峰分貝數(shù)換算為加速度和速度最大值列。
由此產(chǎn)生的振動是否在允許振動范圍之內(nèi)呢我們采用機(jī)械振動烈度的國際標(biāo)準(zhǔn)ISO2372中規(guī)定的振動級別進(jìn)行衡量。根據(jù)Vrms=V2 1rms+V2 2rms+…+V2 nrms= 1 2(V2 1p+V2 2p+…+V2 np)
式中,V 2 1rms,V 2 2rms,…,V 2 nrms分別為第1,2,…,n個簡諧分量的有效值;V 2 1p,V 2 2p,…,V 2 np分別為第1,2,…,n個簡諧分量的峰值。
由此可算出減速機(jī)振動烈度Vrms=51584cm/s這一振動烈度是ISO2372標(biāo)準(zhǔn)中第四類設(shè)備D級類,是振動的嚴(yán)重級別,屬不允許級別,必須停下來檢修。對減速機(jī)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)第二級傳動大人字齒輪裝配不到位,更換后,重新試車,現(xiàn)廠直接感覺振動減輕。整個系統(tǒng)工作后,又進(jìn)行了第二次測試,其自功率譜圖64Hz周期信號的峰值明顯減小。表3即是檢修后,Ⅱ軸及Ⅲ軸上各個測點64Hz信號的峰值分貝數(shù)換算成加速度和速度最大值。
由數(shù)據(jù),計算出振動烈度Vrms=018512cm/s.此振動烈度比第一次測試計算的振動烈度小了很多。Vrms=018512cm/s是ISO2372標(biāo)準(zhǔn)中第四類設(shè)備的C級,是允許工作級別,但不是理想狀態(tài)。